概述:
鋼廠熱鍍鋅機(jī)組前清洗原設(shè)計(jì)沒有完善的堿液過濾處理系統(tǒng),導(dǎo)致在生產(chǎn)運(yùn)行中存在以下影響機(jī)組運(yùn)行及產(chǎn)品質(zhì)量的問題:
1. 刷輥脫落的刷毛堵塞回液管道及噴淋管,噴淋管的堵塞會(huì)造成板面清洗效果差,降低清洗質(zhì)量。
2. 鐵粉、油泥淤積循環(huán)槽.污染堿液造成板面清洗效果差。
3. 刷洗堿液因含有大量鐵粉,不能將板面清洗干凈,造成電解脫脂槽體二次污染,鐵粉、油泥淤積電解脫脂槽體使其功能降低,清洗一次電解脫脂槽體耗時(shí)長。
4. 板面清洗效果差,造成漏鍍、鋅疤等質(zhì)量缺陷,影響鍍鋅機(jī)組成材率。
改造方案設(shè)計(jì)的原則:
針對鋼廠熱鍍鋅機(jī)組前清洗的實(shí)際狀況,整個(gè)系統(tǒng)的配置水平不追求過高的自動(dòng)控制,系統(tǒng)操作以手動(dòng)為主,改造方案設(shè)計(jì)力求可靠、簡單、實(shí)用。
改造方案簡述:
配置二臺(tái)磁性過濾器,可實(shí)現(xiàn)三種工作模式:
1.正常工作:
截至閥3、4關(guān)閉(處于常閉狀態(tài)),自吸泵1從堿刷洗循環(huán)槽抽取一定量的堿液(一般為循環(huán)量的10-15%),通過單向閥1、截至閥1(常開)進(jìn)入1#磁性過濾器并從溢流口流出,經(jīng)過截至閥5(常開)回到堿刷洗循環(huán)槽,實(shí)現(xiàn)堿刷洗堿液的鐵粉去除,去除的鐵粉會(huì)自動(dòng)收集到廢料箱內(nèi),當(dāng)廢料箱裝滿鐵粉后,可更換一個(gè)空的廢料箱。
自吸泵2從電解堿洗循環(huán)槽抽取一定量的堿液(一般為循環(huán)量的10-15%),通過單向閥2、截至閥2(常開)進(jìn)入2#磁性過濾器并從溢流口流出,經(jīng)過截至閥6(常開)回到電解堿洗循環(huán)槽,實(shí)現(xiàn)電解堿洗堿液的鐵粉去除,去除的鐵粉會(huì)自動(dòng)收集到廢料箱內(nèi),當(dāng)廢料箱裝滿鐵粉后,可更換一個(gè)空的廢料箱。
2. 1#磁性過濾器故障時(shí):
當(dāng)1#磁性過濾器出現(xiàn)較大故障并在短期內(nèi)無法恢復(fù)時(shí),則需利用2#磁性過濾器維持機(jī)組的生產(chǎn),采用如下方式操作:
關(guān)閉截止閥1、6,打開截至閥3、4,關(guān)閉自吸泵2,可利用2#磁性過濾器實(shí)現(xiàn)堿刷洗堿液的鐵粉去除,工作一定時(shí)間后,再關(guān)閉自吸泵1、截至閥3、4,打開截至閥6,實(shí)現(xiàn)電解堿洗堿液的鐵粉去除;這樣定期反復(fù)切換,直至1#磁性過濾器恢復(fù)正常工作。
3. 2#磁性過濾器故障時(shí):
當(dāng)2#磁性過濾器出現(xiàn)較大故障并在短期內(nèi)無法恢復(fù)時(shí),則需利用1#磁性過濾器維持機(jī)組的生產(chǎn),采用如下方式操作:
關(guān)閉截止閥2、5,打開截至閥3、4,關(guān)閉自吸泵1,打開自吸泵2,可利用1#磁性過濾器實(shí)現(xiàn)電解堿洗堿液的鐵粉去除,工作一定時(shí)間后,再關(guān)閉自吸泵2、截至閥3、4,打開截至閥5,打開自吸泵1,實(shí)現(xiàn)堿刷洗堿液的鐵粉去除;這樣定期反復(fù)切換,直至2#磁性過濾器恢復(fù)正常工作。
設(shè)備及材料清單:
臥式磁性過濾器:2套
自吸泵:2臺(tái),流量8m3/h,揚(yáng)程17m,功率3kw。
DN40手動(dòng)截止閥:3個(gè),碳鋼材質(zhì).
DN60手動(dòng)截止閥:3個(gè),碳鋼材質(zhì).
單向閥:2個(gè),DN40,碳鋼材質(zhì).
DN40管道:約50m,碳鋼材質(zhì).
DN60管道:約50m,碳鋼材質(zhì).
廢料箱:4個(gè)(二用二備)
法蘭及密封:若干